新机三天热,之后就用得随意,小故障,有的时候就是使用不当导致的。当搅拌泵车输送压力逐渐增高,而料斗料位不下降,管道出口不出料,泵发生振动,管路也伴有强烈的振动和位移时,可判定是管道堵塞。
堵塞部位的判断:堵塞一般发生在泵车弯管、锥管,以及有振动的地段。正、反泵升速及打水和泵送砂浆时均正常,但泵送混凝土时却出现堵管的现象。观察发现泵送混凝土时总是堵在第三节臂架管处,故怀疑泵管内有异物堵塞。所以,首先我们拆开第三节泵管查看,管内并无异物,重新装好,试机故障依旧。
此时,可用小锤沿管路敲打,声音沉闷处为堵塞处;声音清脆处为正常。用耳听,有沙沙声为正常,有刺耳声为堵塞处。打正泵,观察主系统压力在10MPa左右,压力正常,同时检测系统憋压压力,最大值可以达到34MPa,因此车是还在保修期中的新混凝土泵车,故可以排除主泵液压系统故障。
停机、卸压拆开变径管,检查S管内无异物,同时检查活塞头,正常无磨损。分析臂架泵车的泵送系统,压力正常。输送缸内活塞正常且S管内无异物,判断故障应在泵管内。拆检所有泵管后,在行走台处第一节水平管中发现横着卡住了搅拌车的一片搅拌叶片,用乙炔焰割断取出后,重新装好泵管,试机泵送一切正常。泵车配件分析故障原因为搅拌车内叶片脱落。
关于叶片断裂导致泵车可能出现的问题,今天为大家进行了一个简单汇总,针对几点常出现的、高频率的事件,找到最有可能的原因。希望通过本文,能对您有所帮助。